煤泥烘干設備分層燃燒的正轉(zhuǎn)鏈條爐排鍋爐給煤機是在分析層燃爐燃燒機理和現(xiàn)有多種分層給煤設備存在的弊病的基礎上,結(jié)合多年實踐經(jīng)驗,以最大限度的改善燃燒條件、最大限度的簡化操作程序、最大限度的減少維修量為原則設計而成的。
該煤泥烘干設備設備由齒形給煤輥、調(diào)節(jié)輥、第一篩、第二篩、弧形閘板、密封擋板組成,設備結(jié)構(gòu)簡單,布局合理。用它代替鍋爐上的舊給煤裝置,可以從根本上解決整個煤泥干燥機鏈條爐排鍋爐傳統(tǒng)的閘板給煤方式所帶來的一系列的問題,如:粗細不等的原煤混在一起經(jīng)煤閘板擠壓后,分布在鏈條爐排上,造成煤層通風阻力大,使火床給煤設備普遍存在不能使用粒度較大的煤,不便于維修,維修難度大的問題。
這套新型設備的完全改造和投入使用完全可以實現(xiàn)以下幾點:
1、雙輻滾動給煤,遇有大塊煤時兩輥間隙可調(diào),給煤平穩(wěn),故障率低,功率消耗小;
2、兩次篩分,一次將大塊煤篩分到爐排中央,保證爐排兩側(cè)的煤粒度較小,改善側(cè)密封工作環(huán)境,延長密填充塊壽命;另一次篩分使爐排上的煤層顆粒度呈現(xiàn)下大上小分布,且疏松平整;
3、減少漏煤量,通風性好,燃燒充分完全,使爐渣含炭量大幅度下降,降低了機械不完全燃燒損失(q4)。通風阻力一致,防止“火口”(實際上是“風口”)的產(chǎn)生,減少漏風量,降低了排煙損失,從而提高鍋爐效率,同時也提高鍋爐的出力;
4、由于爐排面燃燒時保持平衡,免除司爐人員撥水捅火的繁重體力勞動,為鍋爐運行自動化創(chuàng)造有利條件;
5、由于分層燃燒,通風性良好,減少了通風阻力,降低了鼓風機功率消耗,節(jié)約了電能
6、由于燃燒完全充分,運行平穩(wěn),降低了鍋爐的原始排煙濃度,又無局部高溫,防止NOX大量產(chǎn)生,減少了對環(huán)境的污染;
7、結(jié)構(gòu)中合理采用點火裝置,蝸輪調(diào)節(jié)機構(gòu),軸承外置的安裝方式既減少易損件磨損又方便維修。
當這套新型的煤泥烘干設備層燃技術(shù)的使用讓該鍋爐效率一般可提高8-12%;爐渣含炭量可以降低至6-15%;爐膛溫度可以提高50-100攝氏度。對于在用的舊設備改造,要根據(jù)原煤斗尺寸重新設計“分層燃燒”給煤機。設計制造周期為一個月,停爐施工時間為7天左右。滿負荷運行半年左右,僅節(jié)約燃料費用一項即可收回全部設備改造費用。
作者:小S